你也能看見台灣-無人飛機空拍入門 (08 PID參數調整以及其他常用設定)

今天終於auto tune成功,影片中 1:20~3:40是auto tune作用期間,先左右再前後,然後我切auto land讓它自動降落:


得到PID參數如下:


Auto tune後試飛:


xacc/yacc/zacc:
想請問樓主及樓上大大,看你們測試auto tune時雖然會抖動
可是都還算平穩,但我今天去測試,初始的數值是參考樓主提供的
當我自己操控或切換到althold都還算平穩,
但是一切換auto tune時,整個是大甩動,然後就墜機了
因為第一次切換就墜機,嚇到了只敢飛大概3公尺高而已
但陸續又摔了五次,不敢再測試了,只好請教各位大大,
是因為我飛的不夠高讓他來不及修正回來還是有其他原因呢?
s880017 wrote:
想請問樓主及樓上大大...(恕刪)


你的電變是那家的..
我是使用Platinum-30A-Pro OPTO無刷電調
s880017 wrote:
我是使用Platinum-30A-Pro OPTO無刷電調


咦..和我用的一樣...

不過RCTW的K大有說過.. 預設的P值都太高..如果使用高扭力低KV的馬達..一自動調參..一定翻掉..


所可以試試用 K大 建議的方式(我也是相同的方式去調的..一次OK).
==================================
1.進Terminal下Erase命令將Setup及Logs清空,並重刷最新固件(正式版的).
2.Compass/Accel/Radio校準.
3.設定Flight Modes,如果開關沒有特別的習慣,則按照我的(左手控機,右手控雲台或Mouse)
4.把底下4個預設PID拉低,其它不要動它.
Stabilize P(Roll/Pitch/Yaw)都3.2
Rate P(Roll/Pitch)都0.085
Throttle Accel P=0.6
Throttle Rate P=3~4(盤式馬達3,一般馬達4)
5.檢查一下打舵及修正若沒問題就升空,升空後試一下模式就切到Alt Hold+Auto Tune執行自動調參.
6.Auto Tune完成時立即升空,並記下那個軸向修的不夠完美(要一次命中,需要一點經驗,調多了就習慣了),降落後微調一下PID並做電壓校準/Rssi Pin/THR_MID/WP_SPEED/...一次設定好來,再幫他把MinimOSD位置搬一搬.
=====================================
資料來源:RCTW
J大說的電變,可能是指反映時間,這可能是個方向。不過若能正常飛,應該代表電變行程有校準過。
我先前的情況碰過是頭幾次飛,loiter沒有定住不動但你看得出停懸有做用,但stabilize/althold會偏左,然後感覺要飄走,手忙腳亂下就一直摔機,斷過兩支槳。我後來把所有螺絲再鎖緊,APM重新固定,重點是後來無意中發現右前槳雖然沒斷,其實已經有點變型了,雖不明顯但仔細看可查覺,索性四槳全再換過。然後這次試飛竟然異常順利。連先前的auto tune也變得有做用,也許先前新增頻道真的忘了存。您的情況跟我不同,若已經有飛過,也許可以朝logs方向去查(震動),這點也希望有經驗的大大能提供方向,因為logs實在太多。

有摔過機的,機身馬達槳都要仔細檢查有無內傷。我猜我的問題是出在槳上,另外震動也許也有關聯。


iview wrote:
今天終於auto t...(恕刪)
謝謝樓上兩位大大教學
但是這一段看不太懂
"1.進Terminal下Erase命令將Setup及Logs清空,並重刷最新固件(正式版的)"
是在哪執行呢?
不知能否po張圖給小弟參考一下,感謝您了
使用RCTW的K大推薦數值,
反而基本的起飛都有問題了,更是無法用auto tune去調整,
試著將數值調回樓主給的,卻也無法正常飛行,
在想會不會摔了好幾次,整個大故障了呢,好冏阿
s880017 wrote:
使用RCTW的K大推薦數值,
反而基本的起飛都有問題了,更是無法用auto tune去調整,


1. 刷Firmware前 如果沒有Erase...有可能有問題.
2. MP的Wizart使用要注意....會自動把四軸從 X形 變成 +形 記得調回來.. 不然一拉油門一定翻


我用 鉑金電變30A, 390KV馬達, 6S電池.. 使用K大的數值..沒問題耶.

文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!