今天終於auto tune成功,影片中 1:20~3:40是auto tune作用期間,先左右再前後,然後我切auto land讓它自動降落:得到PID參數如下:Auto tune後試飛:xacc/yacc/zacc:
想請問樓主及樓上大大,看你們測試auto tune時雖然會抖動可是都還算平穩,但我今天去測試,初始的數值是參考樓主提供的當我自己操控或切換到althold都還算平穩,但是一切換auto tune時,整個是大甩動,然後就墜機了因為第一次切換就墜機,嚇到了只敢飛大概3公尺高而已但陸續又摔了五次,不敢再測試了,只好請教各位大大,是因為我飛的不夠高讓他來不及修正回來還是有其他原因呢?
s880017 wrote:我是使用Platinum-30A-Pro OPTO無刷電調 咦..和我用的一樣...不過RCTW的K大有說過.. 預設的P值都太高..如果使用高扭力低KV的馬達..一自動調參..一定翻掉..所可以試試用 K大 建議的方式(我也是相同的方式去調的..一次OK).==================================1.進Terminal下Erase命令將Setup及Logs清空,並重刷最新固件(正式版的).2.Compass/Accel/Radio校準.3.設定Flight Modes,如果開關沒有特別的習慣,則按照我的(左手控機,右手控雲台或Mouse)4.把底下4個預設PID拉低,其它不要動它.Stabilize P(Roll/Pitch/Yaw)都3.2Rate P(Roll/Pitch)都0.085Throttle Accel P=0.6Throttle Rate P=3~4(盤式馬達3,一般馬達4)5.檢查一下打舵及修正若沒問題就升空,升空後試一下模式就切到Alt Hold+Auto Tune執行自動調參.6.Auto Tune完成時立即升空,並記下那個軸向修的不夠完美(要一次命中,需要一點經驗,調多了就習慣了),降落後微調一下PID並做電壓校準/Rssi Pin/THR_MID/WP_SPEED/...一次設定好來,再幫他把MinimOSD位置搬一搬.=====================================資料來源:RCTW
J大說的電變,可能是指反映時間,這可能是個方向。不過若能正常飛,應該代表電變行程有校準過。我先前的情況碰過是頭幾次飛,loiter沒有定住不動但你看得出停懸有做用,但stabilize/althold會偏左,然後感覺要飄走,手忙腳亂下就一直摔機,斷過兩支槳。我後來把所有螺絲再鎖緊,APM重新固定,重點是後來無意中發現右前槳雖然沒斷,其實已經有點變型了,雖不明顯但仔細看可查覺,索性四槳全再換過。然後這次試飛竟然異常順利。連先前的auto tune也變得有做用,也許先前新增頻道真的忘了存。您的情況跟我不同,若已經有飛過,也許可以朝logs方向去查(震動),這點也希望有經驗的大大能提供方向,因為logs實在太多。有摔過機的,機身馬達槳都要仔細檢查有無內傷。我猜我的問題是出在槳上,另外震動也許也有關聯。iview wrote:今天終於auto t...(恕刪)
s880017 wrote:使用RCTW的K大推薦數值,反而基本的起飛都有問題了,更是無法用auto tune去調整, 1. 刷Firmware前 如果沒有Erase...有可能有問題.2. MP的Wizart使用要注意....會自動把四軸從 X形 變成 +形 記得調回來.. 不然一拉油門一定翻我用 鉑金電變30A, 390KV馬達, 6S電池.. 使用K大的數值..沒問題耶.